
公用工程中心:在點滴中摳效益
公用工程中心通過提前謀劃、緊密施工,不僅圓滿完成二期干熄焦計劃檢修的202、203兩條運焦皮帶的更換以及其他相關(guān)8項工作,并完成了日生產(chǎn)任務(wù)的50%。針對焦罐襯板現(xiàn)狀,公用工程中心要求合理安排檢修計劃并利用結(jié)焦時間,充分發(fā)揮“集中力量辦大事”精神,組織檢修人員全員參與焦罐襯板維護和頂絲緊固工作,進一步提高維修效率,夯實生產(chǎn)基礎(chǔ)。
隨著酒泉玉門地區(qū)環(huán)境溫度的回升,園區(qū)蒸汽使用量也逐漸增加,他們根據(jù)干熄焦系統(tǒng)的生產(chǎn)特點,不斷優(yōu)化工藝,將焦?fàn)t結(jié)焦段干熄爐的料位控制在安全最高位,既保證能隨時生產(chǎn),又滿足結(jié)焦階段的蒸汽供應(yīng)水平,當(dāng)園區(qū)生產(chǎn)需要蒸汽負(fù)荷時能立即提上去,真正做到了“分必達”。(浩海煤化:李濤)
備煤倉儲中心:通過“三抓”改善整體環(huán)境
從最初環(huán)境衛(wèi)生差,到現(xiàn)在環(huán)境衛(wèi)生得到大幅度改善;從制度不完善,到卸煤制度的制定,逐步規(guī)范煤場管理,這就是備煤倉儲中心通過一系列實實在在的整改舉措,發(fā)生的改變。
他們先從服務(wù)意識抓起,加大對員工的培訓(xùn)教育力度,不管班前班中,只要發(fā)現(xiàn)問題,當(dāng)即現(xiàn)場培訓(xùn)?!捌牌抛焓健钡恼f教,使員工服務(wù)態(tài)度較以前有了大幅提高,運煤的大車司機都連連稱贊。從安全意識抓起。他們通過講行業(yè)事故案例,分析原因,加大班前班后培訓(xùn)力度,常叮嚀常教育,久而久之,員工的思想及行為較之前有了很大的改觀。從協(xié)作配合抓起。之前與采樣的協(xié)作問題頻出,他們不斷優(yōu)化倉儲中心工藝流程,逐步提高現(xiàn)場管理,初步實現(xiàn)煤系統(tǒng)預(yù)配和鏟車的高效率配合,使入爐煤質(zhì)量穩(wěn)步達標(biāo)。
現(xiàn)在,一個全新的備煤倉儲中心,正在逐步形成。(浩海煤化:焦鵬)
化產(chǎn)二車間:緊盯時間節(jié)點 狠抓設(shè)備隱患消缺
化產(chǎn)二車間粗苯系統(tǒng)運行至今,現(xiàn)場蒸汽系統(tǒng)及油系統(tǒng)存在漏點較多,車間一般采用臨時處理,恰巧煉焦二車間干熄焦檢修,他們便抓住這一間隙,充分利用干熄焦檢修時段對現(xiàn)場問題進行消缺。
在生產(chǎn)運行部及機電裝備部的支持下,該車間及時召開檢修專題會,對存在的問題進行排查,對所有檢修項目所需的材料備品備件提前進行準(zhǔn)備,組織維修人員對每個檢修點進行核查、落實責(zé)任人,八項作業(yè)票證提前辦理,組織管理人員及現(xiàn)場監(jiān)護人員對工藝處置方案及安全措施進行落實。
歷經(jīng)8小時緊張有序連續(xù)作業(yè),該車間更換貧油泵出口DN200閥門、貧油換熱器進口DN150閥門、再生器進油閥門短節(jié)補焊、管式爐蒸汽吹掃閥門預(yù)制安裝、更換冷鼓系統(tǒng)DN25蒸汽閥門、冷鼓總蒸汽排空漏點補焊、總蒸汽漏點處理等13項檢修任務(wù)。此次檢修,既提高了生產(chǎn)效率,又降低了成本消耗。(浩海煤化:魏耀南)
煉焦一車間:嚴(yán)抓細摳做好“提質(zhì)增效 降本增盈”文章
浩海煤化煉焦一車間緊跟公司步伐,把“提質(zhì)增效 降本增盈”作為車間當(dāng)前的首要任務(wù)。
5月24日,該車間配合更換1#爐除塵干管和上升管支架,充分利用配煤倉儲清理煤塔時間,更換1號裝煤車鏈條和2號推焦車電機,更換一號攔焦車導(dǎo)焦柵。在此期間,該車間嚴(yán)把焦炭質(zhì)量關(guān),對工藝焦炭水分控制在5%以下,確保焦炭質(zhì)量合格。
該車間組織召開“環(huán)境綜合治理大檢查”專題會,要求層層傳達、層層落實,不斷強化責(zé)任意識,全力做好煉焦系統(tǒng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作,制定全面系統(tǒng)的整治方案,為機側(cè)一號爐推焦車、裝煤車焊接四部余煤斗,成立環(huán)境衛(wèi)生綜合整治檢查組,堅持每天下班后對各區(qū)域環(huán)境治理情況進行自查自糾,確保現(xiàn)場環(huán)境整治工作不留死角。
同時,該車間鼓勵職工立足本職崗位,發(fā)揚鐵人精神,廣泛開展節(jié)能降耗、降本增效、修舊利廢等活動。一線員工利用廢舊皮帶鋪設(shè)交接班室桌椅,利用廢棄邊角料制作調(diào)節(jié)加減拷克扳手、看火鉤等,利用廢舊鐵器制作余煤漏斗,機修工人自制砸煤錘頭。以點帶面,嚴(yán)抓細摳,實現(xiàn)降本增效與崗位創(chuàng)新有效融合。(浩海煤化:許倩云)
煉焦二車間:多措并舉推進“提質(zhì)增效 降本增盈”工作
自浩海煤化開展“提質(zhì)增效 降本增盈,大干一百天”活動以來,該車間成立以車間主任為組長的檢查組,每周三對所轄區(qū)開展安全生產(chǎn)自查自糾,主要針對設(shè)備運行狀況、環(huán)境衛(wèi)生、現(xiàn)場定置擺放、安全設(shè)施、消防設(shè)施、設(shè)備維護、安全隱患等方面進行檢查,建立問題臺賬,逐一消缺,形成閉環(huán)管理。
為保證焦?fàn)t正常加熱,煉焦二車間調(diào)溫工對3#、4#焦?fàn)t共計264根煤氣橫管進行逐個清理。他們把地下室每根橫管、四通拆下來,人工用大錘進行敲擊,將管壁沉積的焦油、萘等雜物與管壁分開,再用壓縮空氣吹掃干凈,最后進行安裝恢復(fù),清理一根橫管大約需要用時兩個多小時,清理后的煤氣橫管運行更加順暢。
該車間干部職工心往一處想、勁往一處使,事往一處干,共同為該公司“提質(zhì)增效 降本增盈”工作貢獻力量。(浩海煤化:王鋒彬)