
自浩海煤化開展“提質(zhì)增效 降本增盈 大干一百天”活動以來,化產(chǎn)一車間結(jié)合生產(chǎn)實際,從安全知識培訓、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、設(shè)備維護保養(yǎng)等方面,逐步逐項完善提高,以實際行動助推該公司提質(zhì)增效,降本增盈工作取得實效。
安全生產(chǎn)是基礎(chǔ)。該車間把安全工作放在首位,利用班前班后會組織班組人員進行安全知識學習、安全應(yīng)急演練、事故案例分析等,強化員工的安全生產(chǎn)意識,提升員工的安全操作技能以及應(yīng)急處置能力。把隱患排查、隱患治理當成一項常規(guī)活動,每天下午五點召開檢修碰頭會,對當日檢修項目進行上報,安排次日檢修任務(wù),每周三對所轄區(qū)域進行一次綜合檢查,尤其把重大危險源、重大設(shè)備、設(shè)備重要部位做為檢查的重點,對發(fā)現(xiàn)的隱患要求及時排查處理,減少和遏制事故的發(fā)生。
優(yōu)化工藝是關(guān)鍵。該車間將優(yōu)化生產(chǎn)工藝做為提質(zhì)增效、降本增盈的重要抓手,針對硫銨工段自運行以來存在產(chǎn)量低、顏色發(fā)灰、蒸氨運行差三大頑疾,車間主要負責人多次帶領(lǐng)管理人員深入硫銨生產(chǎn)系統(tǒng)各崗位現(xiàn)場查看,并進行研究分析,掌握主要運行設(shè)備情況后,調(diào)整工藝,修改操作規(guī)程,通過對酸度的調(diào)整、離心機放料操作、滿流槽補充母液到結(jié)晶槽晶粒生產(chǎn)控制等細節(jié)入手,經(jīng)過近兩個月的不懈努力,最終解決了硫銨系統(tǒng)三大難題。
生產(chǎn)設(shè)備是根本。設(shè)備是生產(chǎn)系統(tǒng)可持續(xù)運行的基礎(chǔ)保障,而設(shè)備日常維護保養(yǎng),提高設(shè)備完好率,消除跑冒滴漏是設(shè)備管理工作中的重中之重。為此,該車間制定了設(shè)備巡檢制度,設(shè)備倒換制度,設(shè)備潤滑制度和設(shè)備備件更換等級制。從操作人員到設(shè)備維修人員,都各負其責,減少設(shè)備損壞率,延長設(shè)備使用周期,給生產(chǎn)運行系統(tǒng)穩(wěn)定長周期運行提供了堅實的保障。
經(jīng)過半年以來的不斷探索、調(diào)研、了解和分析,該車間在安全生產(chǎn)管理工作中逐步形成了一套較為科學的管理體系,噸焦硫銨產(chǎn)率由0.27%提升至0.96%,在同等負荷下,每日增產(chǎn)近10噸硫銨。同時,硫酸消耗大幅降低,硫銨顏色得到徹底轉(zhuǎn)變,剩余氨水蒸氨量由原10m3/h提升至35m3/h,蒸氨廢水氨氮、COD穩(wěn)定達標,均創(chuàng)造浩海煤化投產(chǎn)后歷史最好水平。(浩海煤化:黨銳)