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生產(chǎn)運行
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浩海煤化化產(chǎn)一車間:工藝改造再添新動能
發(fā)布時間:2023-11-17    作者:   點擊量:492   分享到:

   近日,浩海煤化化產(chǎn)一車間完成管式爐蒸汽轉(zhuǎn)換新工藝提升改造,不僅使生產(chǎn)系統(tǒng)達到節(jié)能環(huán)保目的,還為該公司降本增效注入“新引擎”。據(jù)統(tǒng)計,此項改造每年可為該公司節(jié)約煤氣900萬方,年節(jié)省資金達720萬元。

   浩海煤化化產(chǎn)一車間原洗脫苯工段脫苯工藝采用傳統(tǒng)的管式爐加熱富油脫苯工藝,煤氣在管式爐爐膛里燃燒,將外供的0.5MPa、158℃飽和蒸汽送至管式爐加熱到400℃過熱蒸汽,進入再生器和脫苯塔作為熱源。管式爐內(nèi)煤氣燃燒不僅會產(chǎn)生煙氣,還增加了生產(chǎn)運行成本。因此,探究采取更環(huán)保、更安全、更節(jié)約,成本更低,操作更簡單的生產(chǎn)運行工藝就顯的迫在眉睫。

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   該項工藝改造提升于2023年一季度進行科技立項,經(jīng)過工藝設計論證,施工方案討論,設備購置、安裝,工藝管道鋪設等工作。在該公司統(tǒng)籌安排以及生產(chǎn)運行部充分溝通協(xié)調(diào)下,于9月11日開始停粗苯系統(tǒng),并在車間全體人員緊密配合下,安全高效順利地完成工藝管道碰口聯(lián)結(jié),又經(jīng)過兩個月的設備調(diào)試和自控系統(tǒng)調(diào)試,于11月11日正式投入使用。

   改造提升后的工藝是由干熄焦裝置現(xiàn)有副產(chǎn)品82MPa,450℃左右的蒸汽,經(jīng)過減溫減壓裝置將蒸汽減壓到1.6MPa,350℃的過熱蒸汽,達到給富油加熱和脫苯熱源供應工藝標準,最終將富油由120℃加熱到180℃后送到脫苯塔。富油加熱器換熱后的蒸汽冷凝液通過疏水閥進入凝結(jié)水減壓槽,閃蒸后將產(chǎn)生的0.5MPa低壓飽和蒸汽送至低壓蒸汽管網(wǎng),減壓槽冷凝液通過疏水閥送至鍋爐房軟水系統(tǒng)。

   在正常運行情況下,化產(chǎn)系統(tǒng)以干熄焦裝置副產(chǎn)品中壓蒸汽作為熱源,管式爐不使用只作備用,利用蒸汽加熱既減少煤氣用量,節(jié)約成本,又避免煤氣燃燒產(chǎn)生的廢氣,達到了“降本”有方、節(jié)能有“路”。(浩海煤化:劉鵬)